日前,中铝山西新材料热电分厂党委结合生产实际,紧紧围绕制约生产经营指标的难点、热点问题,设立“提高发电量 降低厂用电率”创效项目,各党支部围绕这一项目,设立攻关项目及课题,通过一系列措施的有效落地,4月份,自发电量日均增加12万千瓦时,厂用电率降低1.4%,收到了良好的经济效益。
锅炉产汽电耗占到热电分厂总用电量的27%,为了有效降低锅炉产汽电耗,锅炉工区党支部设立了“降低二期锅炉产汽电耗”攻关项目,党员杜永红主动请战,带领项目组成员深入现场分析研究,拿出了切实可行的办法。项目组定期对班组人员进行培训,提高全员操作水平;开展锅炉系统无泄漏整治,对锅炉本体开焊、烟道、风道、人孔门等漏风检查处理;在各班组中开展小指标竞赛,定期补加、筛选钢球,对木屑分离器进行掏取,要求控制煤粉细度在13%~16%之间;同时,根据煤质合理控制总风压,及时调整配风等等,通过开展一系列措施,锅炉产汽电耗由每吨汽11.7千瓦时降至11.4千瓦时。
针对7号锅炉主蒸汽温度波动大、合格率偏低、影响发电量的情况,锅炉工区大班长王一兵带领各班组长把“提高7号锅炉主蒸汽温度合格率”作为创效课题,采取多项措施推动课题的完成。他们结合班组实际工作情况,要求每班对喷燃器和给粉机班中检查两次,确保来粉给粉正常;再根据煤质进行配风调整,做到精调细调。措施实施以来,7号锅炉主蒸汽温度合格率由89%提升至92%,降低了锅炉负荷波动,确保了锅炉的稳定运行。
同时,针对锅炉负荷波动会影响汽轮机稳定运行及发电量这一问题,汽机工区党支部设立了“精调细调,提高二期机组发电量”创效项目。工区党支部书记刘晋普带领项目组成员,结合工作实际,加强现场检查,对指标参数精调细调,确保汽机的稳定运行。支部通过开展班组指标竞赛等形式强化岗位人员责任心,促使岗位司机养成精细调整的好习惯;并搞好设备的计划检修和本质检修,加强设备的维护保养,保证设备始终处于高效运行状态。通过对指标参数和机组负荷的精调细调,二期机组每天发电达108万千瓦时。
为进一步提高发电量,避免供汽量及发电负荷因调整造成波动,根据生产要求,热电分厂一方面合理调配锅炉、汽机以及热网运行方式,另一方面对二、三期主蒸汽母管连接实施改造,提高锅炉主蒸汽参数合格率,减少锅炉新蒸汽进入汽轮机的差压,延长汽轮机运行周期;优化除灰及除尘系统,减少空压机运行台数;及时调整循环水系统风机、水泵运行数量,降低动力电消耗。通过一系列措施的实施,目前,热电分厂每天发电量达155万千瓦时,1至4月份厂用电耗较2019年每吨汽降低0.08Kwh。