在线小修技术对电解槽而言就像是人体的一次微创手术。近日,重庆能源旗能公司完成“微创手术”30台,修补后的侧部散热孔温度可降低60℃左右,有效避免了炉帮发红及侧补击穿风险。
自2016年以来,旗能公司部分电解槽侧部炭块因侵蚀严重,导致散热孔温度过高、炉帮发红,极易发生侧部击穿漏炉事故。为解决这一生产难题,经过不断摸索尝试,该公司最终与七冶炉窑达成侧部在线小修技术协议,在电解车间试验应用。
在线小修是在电解槽正常生产状态下,对侧部炭块损耗严重的部位进行更换氮化硅砖的一种技术,是消除红炉帮及侧部击穿等安全隐患的重要措施之一。该技术主要利用阳极自高及物料砌筑形成加工围堰,然后用风镐将侧部炭块损耗严重的部位刨至阴极异型块处,清理干净修补处物料,捣鼓冷捣糊,安装侧部氮化硅砖,焊接压铁板,最后在修补完的部位添加新鲜氧化铝、纯碱完成炉帮重塑。
据统计修补后7天的测温数据,修补处散热孔平均温度由原来的410℃降至350℃左右,有利于侧部炉帮重塑,消除侧部击穿漏炉隐患,降低职工劳动强度。经测算,在线小修技术可节约压缩空气量5000立方米/处·天,延长槽寿命300~500天,较停槽大修成本可节约20余万元/台,具有显著的经济效益和社会效益。