科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力 加快建设科技强国,实现高水平科技自立自强
氢能科技 沙蓬绿色种养产业模式 联源科技 超联科技 园区 园区 园区 园区 园区

杭州湾上虞经开区探索减污降碳协同增效数字孪生应用

   2023-10-11 生态环境部综合司
61
核心提示:杭州湾上虞经济技术开发区是全球最大的分散染料研发及生产基地,以数字化改革为牵引,探索协同推进减污降碳

杭州湾上虞经济技术开发区是全球最大的分散染料研发及生产基地,以数字化改革为牵引,探索协同推进减污降碳,形成“1个平台+2项制度+N项技术”的创新应用成果,初步走出了一条减污降碳协同创新路径。截至2022年,实现碳排放强度同比下降13.3%,PM2.5浓度同比下降14.3%。

360截图20231011134714507.jpg

01以数字改革为牵引

探索协同增效新方法

坚持“政府有为、市场有效”工作导向,梳理出评价感知、资源协同、激励周转、项目研判“4大难题”,确立评价体系标准化、要素分配市场化、资源循环生态化、监管闭环智能化“4个目标”,创新一张感知网、一套评价指数、一张关联图、一个周转池的“4个一”路径。

构建一张感知网。纵向贯通浙江省减污降碳在线等平台,横向融合智慧环保监管等数据,新装能耗监控装置82套,全覆盖加密污染源在线监控设备186台,形成可实时感知、及时预警的感知系统,真正实现“无时不在、无事不扰”。完成预警、闭环整改问题508个。

创设一套评价指数。打通数据壁垒,归集9个部门19类数据,确定8个维度评价指标,构建园区和企业减污降碳协同指数。引入行业先进值,实现指数跨行业可评价。对项目实行“红黄绿”三色管理,源头筛选增量项目,倒逼整改存量项目。完成项目筛选研判37个、否决6个。

绘制一张关联图。建立园区产品、原辅料、危险废物等信息库,开发自动匹配模型,生成供应链协同关系图谱,在企业提交需求信息后,即可自动生成最优匹配方案。产品通过意向平台直接促成交易,危险废物经安全评估后“点对点”利用。目前,已覆盖全部排污许可证核发企业。

建立一个周转池。按照“政府主导、政策激励、形式多样、市场配置”运行机制,政府建立节余排污权周转池,对指标一年一核;企业自愿入池,获得相应财政奖励;入池指标租赁使用需通过审查,优先保障急需、优质项目,新老项目均可使用。2023年1—7月,核定节余指标1283吨,入池710吨,解决排污权缺口148.9吨。

02以化工企业整治为重点

打造低碳转型样板

按照安全本质、环境保护、亩均效益“三倒逼”和产业规划、政策标准、创新平台、高端项目“四引领”,强势推进化工产业改造提升工作。

推进一园式集聚。制定出台“1+5”框架体系和精细化工改造提升“57+5”条工作标准,以最严标准和措施坚决向落后产能、落后工艺开刀,累计关停、退出、搬迁园区外化工企业90家,腾退化工企业用地约3000亩,剩余化工企业全部进入杭州湾上虞经开区,实现“一园式”发展。

推进企业转型升级。结合杭州湾上虞经开区化工产业结构实际,突出异味治理,创建污水零直排示范,固废管理规范化,着力解决一批化工企业的典型环保问题。督促指导98家化工企业全面完成对标改造。98家(101个厂区)化工企业共计落实1482个对标不符合项的整改工作,累计投入资金达12.12亿元,推倒重建企业达20家以上,27家企业对污水站实施了提升改造。

推进源头减污降碳。杭州湾上虞经开区作为重要的精细化工基地,通过推广应用新技术、新工艺,助力化工企业实现源头减污降碳。比如,化工企业通过微通道反应器、管道反应器等先进技术,可实现反应效率大幅提高、物料单耗明显下降、安全环保更加可靠。经开区目前采用微通道反应器、管式反应器等先进工艺技术工业化应用企业20家,平均每家企业二氧化碳排放下降20.8%,固废源头减量38.4%,单位能耗工业产值增加14.6%。

03以资源利用为抓手

促进以减污带动降碳

以完整产业链促减污降碳。建成硫磺制酸为核心的硫化工产业链、以芳香烃硝化还原反应为核心的染料中间体产品链和以重氮、偶合反应为核心的染料合成产品链三个支链组成的完整染料产业链,有效提高园区内企业间副产物及废弃物资源化循环利用,实现企业源头减污、协同降碳。比如,龙盛集团通过循环化改造,单位产品用水量、废水排放量、固废产生量和二氧化碳排放量分别下降了68.5%、74.3%、90%和15%。

以危险废物“点对点”促资源协同。依托减污降碳协同增效数智平台资源协同场景,针对经开区实际,制定杭州湾上虞经开区危险废物“点对点”定向利用经营许可豁免管理具体工作方案,从政策制度上保障危险废物“点对点”利用安全规范。杭州湾上虞经开区危险废物“点对点”利用资源为废硫酸,传统方式为企业各自进行废酸真空浓缩提浓循环利用。开展“点对点”后,企业废酸可以进入捷盛公司的硫磺制酸装置进行资源化利用,两者相比减少了蒸汽消耗约4万吨,共减排二氧化碳约1.2万吨,促成危险废物资源化利用7.1万吨,可节省处置成本1.4亿元。



免责声明:本网转载自其它媒体的文章,目的在于弘扬科技创新精神,传递更多科技创新信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,在此我们谨向原作者和原媒体致以敬意。如果您认为本站文章侵犯了您的版权,请与我们联系,我们将第一时间删除。
 
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用说明  |  隐私政策  |  免责声明  |  网站地图  |   |  粤ICP备05102027号

粤公网安备 44040202001358号