日前,淮南矿业集团首台全自动钻机在谢桥矿21216底抽巷试用成功。这是该集团着力推进“机械化、自动化、信息化、专业化”“四化”融合,推动煤矿生产方式根本转变又一重要成果。应用全自动钻机,可远距离无线操控完成钻孔施工,大幅降低职工劳动强度,实现了真正意义上的安全高效。
淮南矿业集团坚持“有利于安全生产、有利于减人提效、有利于减轻职工劳动强度”的原则,以集约高效为方向,大力推动四化融合。此次成功试用的全自动钻机,自2015年5月试用以来,淮南矿业集团勘探处39天累计施工钻孔25个、总钻孔量1411.2米、钻机综合台效1082m/台•月。针对试用中出现的钻杆箱结构、钻进控制方式、加卸钻杆流程等问题,全自动钻机返厂进行了为期近半年的改进和优化,提高了其适应性、可靠性和安全施工效率。从2月22日至3月22日,30天时间,累计施工钻孔50个,安全进尺3101米,钻机综合台效达3100m/台•月。与传统钻机相比,全自动钻机操作人员可实现在最大50米处远距离无线操控钻机,整个作业过程只需1人操作,节省了人工加卸钻杆环节,从源头保证了施工人员安全,降低了职工劳动强度。